20Cr钢板分析不同预脱氧铝加入量和不同出20Cr钢板碳含量炉次在精炼过程中20Cr钢板液铝含量的变化,并与吊包前20Cr钢板液铝含量进行对比后发现:精炼过程中和吊包前20Cr钢板液的铝含量与预脱氧剂铝的加入量成正比。尽…
20Cr钢板分析不同预脱氧铝加入量和不同出
20Cr钢板碳含量炉次在精炼过程中
20Cr钢板液铝含量的变化,并与吊包前
20Cr钢板液铝含量进行对比后发现:精炼过程中和吊包前
20Cr钢板液的铝含量与预脱氧剂铝的加入量成正比。尽管随着精炼进行,
20Cr钢板液的残余铝含量和全氧含量下降,但是预脱氧铝加入量大的炉次,其
20Cr钢板液中残余铝含量及全氧含量的降低速度明显高于预脱氧剂铝加入量小的炉次,即预脱氧铝加入量大的炉次其脱氧速度快。

对吊包前
20Cr钢板液和成品
20Cr钢板中的残余铝含量以及成品
20Cr钢板中的氧含量进行统计发现:成品
20Cr钢板氧含量随吊包前
20Cr钢板液中铝含量的增加而降低,但与成品
20Cr钢板中的残余铝含量无对应关系,典型的变化情况。据欧洲方面估计,采用自动化、智能化的全过程参数控制可以降低成本15%~20%。在国内外竞争激烈、
20Cr钢板材出口受阻的形势下,借助先进检测与控制技术提高产品的竞争力更为重要。采用了废气循环结合分段加热和设置焦炉煤气高灯头结构,在保证高向加热均匀的前提下降低废气中的氮氧化物含量,减少了对大气的污染,保证氮氧化物排放浓度可达到现行国家标准。提高Cr5Mo
20Cr钢板板屈服强度的关键是提高终轧温度。
为了保证管坯出加热炉时的温度达到1250℃以上的要求,穿孔机的速度应随着机械手的运输速度变化随时调整,机械手速度一般为40s。穿孔后台不堆料,控制连轧机组的生产节奏,确保终轧温度在750℃以上。实现气氛控制的低氧化加热技术和气体保护的无氧化加热技术为,是降低氧化烧损、提高成材率的重要措施。该项技术甚至还能免去酸洗工序。目前,轧
20Cr钢板加热工序产生的氧化皮为3~3.5kg/t,全国一年因此的损耗估计约150万t
20Cr钢板材(约75亿元人民币);据欧洲学者计算,酸洗成本为15~20欧元/t,若能借其减少酸洗和酸的消耗,对保护环境,减少废酸再生处理压力等有明显作用。应用先进的捣固煤饼机械设备,煤饼侧向膨胀可控制在2mm;煤饼塌煤率控制在1‰以内,有效解决了煤饼捣固、装煤过程的连续性和稳定性,保证了焦化企业的连续稳定生产。
文章来源:天津吉斯特金属材料销售三晋福彩
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